设备完好率从低位攀升至98.74%,小时带煤量从660吨跃升至750吨,在岗人员从71人精简至56人,而故障率同比下降4%……作为西北矿业首个自主运营试点单位,邵寨煤业选煤厂凭什么在短短一个季度内交出“提质增效、达标创优”的硬核答卷?这背后经历了怎样的蜕变?笔者带着这些问题,走进邵寨煤业选煤厂一探究竟。
对标不是“抄作业”,而是“开药方”

图为邵寨煤业技术人员正在开展研讨交流
“生产紧张—检修仓促—设备带病运行—效率不升反降”,这道困住了不少选煤厂的难题,该公司同样遇到过。如何破局?他们给出的答案是:不闭门造车,而是向标杆“借脑”。
一季度,该公司先后选派40余名技术骨干,分6批次赴峙峰山选煤厂、巴彦高勒选煤厂及山西汇永青峰选煤工程技术公司等多家单位,开展跟班写实式的沉浸式学习。不是走马观花,而是扎进现场,盯流程、记参数、问窍门。
在此基础上,他们主动邀请汇永青峰公司5名技术专家到矿“把脉问诊”,量身定制了《选煤厂“提量、提质、增效”技改升级方案》。按照该方案,该公司选煤厂小时带煤量可由660吨提升至700—750吨,全厂设备噪声降低10%以上,启停冲击力减弱80%。一剂“药方”,直击检修时间少、维修不彻底、设备寿命短等痛点。
现场变革从“过得去”到“过得硬”

图为邵寨煤业选煤厂主洗车间
4月2日,走进该公司选煤厂主洗车间,地面干净整洁,管路标识清晰,设备锃亮如新。“以前觉得洗煤厂就应该是黑乎乎、油腻腻。现在看看,比家里还亮堂。”该公司机修班班长刘艳忠笑着说。环境的改变,源于一场不留死角的“现场整治攻坚周”。
围绕现场标识完善、设备除锈防腐、电缆吊挂整理等内容,该公司为选煤厂制定周标准化任务清单10余张,完成整改项目50余项。同时,他们打破“维修靠技术、操作靠工人”的传统分工,推行“操作工+维修工”的双向融合培养机制,大力实施“工单式”检修模式,将所在问题以纸质版“检修工单”的形式进行“派单”维修。
一季度,全员维修累计完成检修工单86份,处理设备隐患150余处,设备完好率达98.74%,设备故障率较去年同期下降4%。
“下一步,我们将全力推进‘线上工单式’检修模式落地,实现维修作业全流程信息化管理,推动检修工作从‘被动响应’向‘主动预防’转型。”该公司副总经理张军说。
向产品要效益,干煤泥变“金疙瘩”

图为邵寨煤业化验员正在化验煤样
“采样时,要去除表层煤,挖掘洞穴多点取样,平行样必须做,数据不准就是失职。”4月2日,在该公司化验室,技术员余童正叮嘱化验员。产品质量不是喊出来的,是一克一克称出来的。
该公司选煤厂积极响应“要什么就产什么”的市场需求,灵活运用块精煤破碎与不破碎“双系统”优势,根据客户需要随时切换末精煤与块精煤产品。同时,坚决落实“消除湿煤泥”战略,将干煤泥水分严格控制在23%以下,发热量提升至3000大卡以上,销售单价大幅提高,一季度累计创效70余万元。在智能化改造方面,该公司选煤厂将在岗人员由71人精简至56人,实现生产班“五人制”运行模式,减人不减效,反而提质提速。
从对标取经到现场变革,从设备升级到人机融合,邵寨煤业选煤厂用一季度的实践证明:自主运营不是甩包袱,而是挖潜力;不是粗放管理,而是精益突围。这条从“对标跟跑”到“自主领跑”的新路径,正越走越宽。