从工作面接续周期由15天缩减至10天、初采达产工期9天压缩至5天,到煤矸分运综合创效450余万元,永明煤矿以生产变革为抓手,通过布局优化、技术攻坚、工艺转型,成功解锁提质增效新路径,让昔日“开采难题”转变为现实“效益亮点”,跑出薄煤层开采“厚植效益”的强劲加速度。
接续变革激活效率引擎
聚焦高效生产、精益组织核心目标,该矿通过流程再造、资源统筹,从源头破解接续瓶颈,推动生产效率实现质的飞跃。

图为永明煤矿薄煤层综采工作面
“人员不够就跨面调配,时间不够就优化排班,必须打破传统模式抢出效率!”该矿综采工区区长李培华介绍。他们推行跨面支援、现场交接班制度,将检修班人员充实到生产班组,让作业时间“零浪费”。同时,针对3306工作面安装运输堵点,他们制定专项协同方案,科学调配运输资源,提前用矸石铺垫作业面,为支架安装扫清障碍。
技术与物资保障的同步协同,更为攻坚筑牢坚实后盾。专业科室全程驻场指导,优化施工方案和集控系统规划,物资组提前盘点工器具和材料,建立动态供应台账,确保锚杆、电缆等物资随用随到,杜绝“等料误工”问题。这一系列布局与保障的联动变革,推动3305工作面末采与3306工作面初采衔接全程仅用10天,较上一周期15天效率提升33.3%,创下新纪录。
初采变革破解“卡脖子”难题
作为薄煤层开采矿井,该矿长期受困于切眼与支架的高度差难题,综采支架最大高度仅1.6-1.7米,而切眼施工最低高度需2.4-2.5米,0.7米的落差导致支架“顶不着天”,初撑力不达标,空顶风险高,初采工期长达9天。
面对这一“卡脖子”问题,该矿以技术变革为核心,组建攻关团队打响初采工艺攻坚战,全力破解高效生产制约难题。

图为永明煤矿技术人员在现场商讨工作
“掘进产生的大量矸石以往外运处置既花钱又占地,能不能让这些‘废料’派上用场?”该矿党委书记、董事长、总经理吴玉杰在项目研讨会上的提议,打开了矸石资源化利用的创新思路。
他们经过反复测算论证,最终确定“切眼垫矸石”优化方案,在支架安装前铺垫0.7米原生矸石,精准填补高度差。
该矿综采工区副区长倪鹏鹏全程跟进工艺落地,指着平整的切眼底板感慨:“现在有了切眼垫矸石工艺,5天就能达产,安全又高效!”这一突破性技术变革,不仅彻底消除初采空顶隐患,更将初采工期从9天缩短至5天,提前进入正常出煤状态。同时,1675吨矸石就地利用,节约洗选和外运成本6.7万元,成功开辟出“安全、效率、效益”三重共赢的初采新路径。
分运变革打通效益“大动脉”
针对薄煤层夹矸多、煤矸混运挤占洗选产能、增加处置成本的痛点,该矿掀起运输工艺转型革命,推动煤矸“分道而行”,从源头激活效益增长潜力。

图为永明煤矿选煤厂洗选车间
以往“煤矸同流”的皮带运输线,不仅让矸石浪费资源属性,还大幅增加洗选系统负担。为啃下这块“硬骨头”,他们启动运输系统升级,在两大采区皮带运输机上加装分矸装置,配套建设转载斜巷转运皮带,构建起“原煤专线+煤矸专线”的双运输体系。
据该矿发运工区负责人刘井泉介绍,原煤经专线进入原煤仓,保障洗选原料纯度,含矸量高的掘进煤矸通过专线直运井下矸石仓,再提升至地面直接销售,真正实现原煤保纯度、矸石不混流。
从“混运”到“分运”的工艺转型,带来生产与效益的双重提升。今年以来,该矿通过煤矸分运累计分离矸石1.5万吨,综合创效450余万元,既减轻了洗选系统压力、提升精煤产出率,成功打通薄煤层开采的效益“大动脉”。
“下一步,我们将持续深化生产变革,聚焦各环节堵点难点,不断优化布局、升级技术、创新工艺,让变革成果在现场落地生根”该矿党委书记、董事长、总经理吴玉杰表示。