天光未醒,大恒煤业调度应急指挥中心的屏幕实时显示着井下生产、煤炭洗选全过程。鼠标轻点,指令瞬间传至百米井下的采煤工作面与轰鸣的选煤厂——这里每天都在上演着一场围绕“煤炭价值”的精细协作。从源头控矸到智能分选,再到灵活调价,一条紧密咬合的“产洗销”链条,正让每吨原煤在波动市场中走出坚实的增值轨迹。
新年新气象,万事竞争先。面对煤炭市场的复杂变化,大恒煤业聚焦煤炭“产洗销”创效,让生产链、洗煤链、销售链三“链”齐舞,不断提升煤炭资源价值,全力提高原煤“含金量”。
稳源头,夯实“生产链”根基

图为大恒煤业进行煤质化验
2月9日,该公司综采工区队长王洪大在井下巡查时,发现工作面矸石混杂度有上升苗头。他立即通过井下通讯系统反馈。
随即,生产、洗选等业务口负责人迅速共商对策,调整了工作面采煤层高,仅用两天时间就将含矸率稳定回控在标准之内,一次小小的“会诊”避免了数百吨原煤质量下滑。
据该公司副总经理林寿芳介绍,这是他们建立的产洗销协商联动体系,目的是及时研判并解决各环节问题,确保生产秩序流畅高效。
为严控源头矸石含量,该公司坚持运用产洗销协同机制,每天召开专题会议,针对现场煤质,逐环节分析卡点梗阻,全流程破解难题难点,从源头保证煤炭质量。
此外,他们持续推进智能化升级,集控系统、智能密控、自动加药、无人装车等系统平稳运行,实现煤质可视化实时监控,构建起一条覆盖生产、洗选、储装运全流程的质量管控体系。
强技改,激活“选煤链”效能

图为大恒煤业选煤厂调度室
走进该公司选煤厂调度室,鼠标轻点,指令下达,筛分楼内的TDS智能干选机平稳启动,块煤与矸石在精准识别下瞬间“分道扬镳”。这背后,是该公司煤质发运工区历时数月的调试攻坚。
据该工区副区长卢瑞介绍,系统刚投用时,出现矸石带煤率偏高问题。为尽快解决此问题,他和他的团队连续盯靠现场,反复调整识别参数和喷吹压力,经过上百次试验,排矸纯度终于稳定在79%以上,精煤回收能力每小时还提升了30吨。“如今,这套系统已成为提质增效的‘利器’。”
该公司坚持以技术革新驱动系统提升,先后开展选煤厂技改、超高压压滤系统投运等重点项目,提升了分选精度与处理能力。
他们通过超高压压滤系统强化煤泥深度脱水,使煤泥水分降至20%以下,热值提升约500大卡/克,实现煤泥高值化掺配。
同时,围绕粗煤泥分选、末煤脱粉、矸石带煤率等工艺瓶颈,他们通过更换超级旋流器、优化筛板配置、构建粗煤泥分选标杆体系等措施,实现0.25-3mm粗煤泥全粒级有效分选。
“如今,这些升级成果都成为我们提质增效的‘利器’。”卢瑞难掩兴奋。
拓市场,畅通“销售链”渠道

图为大恒煤业工作人员进行调价
市场如战场,应变方能制胜,该公司深化产洗销协同,建立每日调度与煤质数据快速反馈机制,动态调整洗选工艺与产品结构。
在营销方面,他们精准实施“小步快跑、领涨缓降”调价策略,及时响应市场变化上调煤价。同时,通过深化与长协客户合作、灵活运用“量价联动”策略,在低卡电煤发运中实现结算单价高于市场价14.5元/吨,有效缓冲煤价下跌影响。
此外,该公司还运用新运销系统,进一步优化发运流程,根据市场变化灵活调整销售策略与客户结构,构建“直供户保量、贸易户保价”的营销体系,在低迷市场中保障了产销平衡与效益底线。
“应对煤价起伏变化的核心,就是快和准。通过反馈机制,我们能够根据实时数据灵活调整价格、产量和品种,即使市场下行也能稳住价格和销量。”该公司煤质发运工区副区长卢瑞介绍。