一、课题选定
A工作面1-9月份推采进尺低影响产量,10月份B工作面即将投产,同时四季度要按照矿业公司要求稳产能、补欠账,全面完成矿井全年的生产任务。公司决定将“B智能化综采工作面高效推采”作为精益改善项目进行研究。
二、推进计划
此次项目推进分为五个阶段:
(领导专题研究)
1.成立项目小组,制定总体推进计划。
2.生产组织程序分析,现状调查、确定改善目标。
3.利用鱼骨图、5why法找出真因,制定改善计划。
4.实施改善方案,做好改善过程中数据收集。
5.改善结果控制及固化
重点通过“精益化”工具的应用,开展生产诊断评价,解决现场存在的制约因素,打造精益生产运行系统,构建管理科学、运营高效的生产价值管理链。
三、现状调查
1.推采情况:A工作面2023年3季度推采仅完成计划60%。
2.智能化设备使用:采煤机自动割煤率80%,自动截割速度5.5m/min,自动跟机移架率85%,平均移架速度20秒。
(井下巷道)
3.采煤机截割端头问题:截割需减速且多次返机分层截割,导致三角煤区域生产效率低,设备损耗大。
4.回风端头巷道情况:随工作面推进,巷道变形加剧,人工落底工程量大,影响整体推进。
四、目标设定
本次改善目标为:把四季度产量环比提高30%。
五、要因分析
主要原因:采煤机平均截割速度效率低(5m/min);液压系统乳化液污染;工作面供液系统不稳定,液压系统压力损坏过大;回风巷底板人工落底工程量大,制约生产。
次要原因:智能化设备维修人员力量薄弱;生产班职工智能化设备使用意识不到位。
六、对策制定与实施
开展会议,针对以上分析出的影响生产效率的主要因素进行研究探讨,提出改善方向。
(一)对策制定
1.实现智能化采煤工作面高效生产。
2.降低人工干预率,工作面人工保持7人。
(二)对策实施
1.SAC型液压支架电液控制系统完善。
2.制定乳化液防污染措施。
3.建设液压系统蓄能站,稳定供液压力。
4.深入研究水力切割技术,采取回风沿空巷道,顶板锚杆索卸压退锚。
5.推行超前底板较硬岩石预裂技术,减少采煤机机割端头巷。
6.引入市场化机制,改革检修班分配模式。
七、效果确认
1.蓄能站使用效果
基于蓄能站的流量压力补偿技术,减少推溜拉架时推移千斤顶压力波动,平均压力由原来不接蓄能器时的21.32MPa升至28.86MPa,平均压降由原先的10.18MPa降至2.64MPa。
2.过滤器使用效果。过滤器有效解决供液管路机械杂质问题,确保液压系统正常工作,提高生产效率。
(增加反冲洗过滤器)
3.智能化使用效果
采煤机运行速度由5m/min提高至7m/min,单架移架时间缩短至15秒以内,自动使用率达到90%以上。
4.锚索退锚效果
切割退锚90%以上锚索,顶板充分垮落减轻煤柱巷道压力,提升支护管理效果,实现支护材料和人工的节约。
5.方案实施后生产进度
工作面三机设备提速,智能化高效运行。B工作面投产即达产达效,日推采稳定在9-10刀,11月提升至12刀以上。
11月份比9月份的总推进度提升190%,确保了生产效益。预计四季度完成产量环比三季度增加31%。
八、持续改进
在生产提效方面全面探索,加强智能化建设,加快提高采煤设备的先进性和适用性,并在此领域运用“两化融合”管理理念及方法大力开展精益改善项目实施,建设“新型”标准化智能矿井。