“以前打完眼直接锚固,总担心孔里煤尘清不干净,支护质量没底气,现在用上了自制吹风杆,干活都踏实了!”7月13日,在大恒煤业综掘迎头,当班班长陈乃超的一番话,道出了一线职工对精益管理最直观的感受。
今年以来,该公司锚定市场化精益化“六精六提”融合管理目标,坚持“一切成本皆可控”的理念,将精益管理的触角延伸至每一个作业面、每一道工序、每一个岗位,用一根根“绣花针”穿起降本增效的千条线,精绘出一幅生动的“降本图”
管理破题:项目制激活创效“春水”

(学习“六精六提”融合管理文件制度)
该公司创新推行项目制管理,坚持“能自干不外委”原则,下发《2026年项目制管理办法》,鼓励内部单位主动承接项目,系统梳理并拓展自主施工项目范围。其中,面对边坡倾角大、立足点位少、高温扬尘等多重困难的山体边坡喷浆加固专项治理工程,综掘二区主动请缨,提前编制专项安全技术方案,严格执行自上而下分级排险、分层喷浆等刚性标准,实现了“零违章、零隐患、零意外、零事故”,顺利完成边坡治理工程,节省外委施工费用30余万元。截至目前,该公司累计完成项目制工程65项,通过内部队伍自主施工替代外委作业,节约外委施工费用372万元。
此次边坡治理的高效推进,并不是个例,他们制定下发《“三专”精益质量实施方案》,采用“专业诊断查摆症结、专题研究制定方案、专项整治根治顽疾”的推进模式,覆盖采煤、掘进、机电、运输、通防等七大专业,累计提报“三专”精益项目125项,完成20项立项,累计创造经济效益1175.3万元。
技改挖潜:小革新催开增效“繁花”

(技术人员研究设备改造)
“瞧好了啊,就这么轻轻一拧,盖子自己就滑过去了,严丝合缝,以前两三个人抬着铁板战战兢兢挪腾的日子,可算到头了!”在该公司井下工作面,班组技术骨干王晓强正给前来“取经”的工友们演示着刚投用的气动溜煤眼盖板。
在精益管理的推动下,来自基层一线的“金点子”遍地开花。气动溜煤眼盖板的改造让职工拍手叫好,以往溜煤眼封盖全靠人力搬抬铁板,井下光线昏暗、路面湿滑,失足坠落的风险时刻悬在大家心头。他们成立攻关小组,在封堵铁板四角加装滑动小滑轮,配套焊接滑道,以井下压风为动力源,实现了气动自动开合。直接减少2名现场人员,有效节约人工成本约2万元。
钢棚拉杆改造同样解决了架棚支护的老大难问题。他们将回收槽钢锻造成贴合棚腿弧度的挂钩,搭配带孔角铁,采用“挂钩卡合+单螺栓紧固”模式,彻底告别钻孔工艺。巷道架棚施工效率整体提升10%,锚杆帽、螺帽耗材节约50%,累计节约各类材料、人工费用近2万元,一项项小革新催开了提质增效的“效益繁花”。
变废为宝:废旧物淘出降本“真金”

(职工自主加工废旧物料)
“原先主井皮带一运转,转载点的煤尘就四处扩散,巷道里整日积满煤灰,除尘班组天天耗着大量人力清扫,还时不时有大块矸石滚落,巡检人员心里总悬着一块石头。”说起主井皮带防尘罩改造,该公司皮带工区区长南香斌感触颇深。
他们将“能修复不采购、能改造不换新”的精益理念渗透到生产全过程,向每一块废钢要效益,成为降本增效的又一实招。
皮带工区利用废旧钢板加工密闭护罩,投用后巷道积尘量降幅超70%,从源头遏制了煤尘外溢,彻底杜绝了大块煤矸坠落隐患,除尘用工大幅缩减,一线巡检职工的现场作业安全感显著提升。此外,他们将回收的旧牌板彻底去污、加固,重新打印覆膜,改造为“注氮管理牌板”“束管监测系统”等管理牌板;又利用淘汰报废的翻斗车轮对,通过切割加工、加固焊接、打磨校准,自制改良成大地滚,使用寿命从半个月延长至三个月,每年改造30个,可直接节约采购费用4万元。
从一张“作战图”算清全员“效益账”,到一项项“接地气”的小改小革解决生产大难题,大恒煤业正用精益管理的“针”与“线”,绣出降本增效的锦绣文章。