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降本增效·内涵发展|爱科公司:算清“效益账” 跑出“加速度”

许京豪   发布日期: 2026年06月30日

6月28日,爱科公司立柱支架加工车间内,一批自主珩磨修复的液压立柱中缸顺利通过出厂检测,即将重返井下作业一线。

面对当前趋紧的经营形势,该公司刀刃向内、挖潜提效,以精细化管理为抓手、市场化结算为引擎,推动降本创效下沉到每道工序、每个岗位,在“紧日子”里跑出了“加速度”。

从“要我降”到“我要创”

(车辆装配新修复总成后进行检测)

该公司打破传统“大锅饭”思维,全面推行市场化结算体系,将成本管控、维修产值、创效成果等指标层层分解到班组、工序、个人,让每一份价值创造都清晰可量化、兑现有回报。

亭南、正通项目部针对近期井下替换下来的车辆核心配件及总成,维修班组开展专业化修复再制造,所有修复件经装配调试、实地测试后性能全部达标,顺利重返生产岗位。目前累计修复发动机总成、车身总成、制动总成等各类总成12件,直接节约配件采购成本8万余元。

“以前总觉得降本是领导操心的事,现在修旧省料都算得明明白白,直接和工资挂钩,多劳多得,干着有劲!”职工每日工作量、物料节约量、创效贡献值直接与薪酬挂钩,真正实现“干多少活拿多少钱,省多少料得多少奖”,全员思想彻底从“要我降本”转向“我要创效”。

从“边角料”到“金疙瘩”

 (支架立柱中缸珩磨加工现场)

为激活隐藏在生产缝隙中的创效潜能,该公司建立健全修旧利废、自主创新双向激励机制,让职工的“金点子”真正变成增收的“金元宝”。

在万华维修车间,他们打破对外委加工的依赖,自主攻关液压立柱中缸珩磨维修技术,将原本需要外送的维修工序转为车间自主加工,单批次加工周期压缩至1天以内,作业效率提升70%,单颗中缸的维修成本大幅下降。同时推动“固定消耗”变废为宝,累计修复高压通水接头27个、定向夹持器9台,新一批物资采购支出同比降低17%。

“现在换下的旧件再也没人随手堆在角落了,大家拿到手先琢磨能不能修、怎么修最划算,修旧创效已经成了班组的自觉习惯。”该项目负责人程付东说。截至目前,该公司累计通过“干将”平台处置废旧物资400余吨,同比增长4.5%以上;库存材料精益盘点盘活资金40余万元,支架大销轴复用率超90%,曾经无人问津的“废旧料堆”,如今成了人人争抢的“创效金库”。

从“各自干”到“全员拼”

(钻探班组复盘施工工序)

有着11年驾龄的该公司无轨胶轮车司机王彬峰深有感触:“以前各管一摊活,来回对接很费时间。现在顺手就能把关联的活干了,环节少了、效率高了,月底的绩效也跟着涨了。”

在该公司运输服务事业部,车辆运营班组结合矿井生产班次节奏与运输量变化,推行“一人多岗、一岗多能”模式。当班司机出车前同步完成车辆点检与车况登记,调度岗位兼顾运输数据统计与台账更新,既打通了岗位衔接的断点,也让人工工资成本同比下降5%。

井下钻探班组也主动“向工序要效益”,针对近期施工中扫孔返工率偏高、单孔施工效率不达预期的突出问题,全员复盘施工数据、反复试验优化,通过调整钻具扶正器排布间距、优化施工工序,单孔扫孔返工率从29%降至8%,单组300米探查钻孔的施工工期压缩2.5小时,作业效率提升11.7%,既节约了钻具耗材与人工工时,也为采掘工作面的有序衔接争取了宝贵时间。