主页公司名称

您的位置: 首页
新闻宣传
基层动态

成本下降62.96%! 博选公司:小耗材也能“抠”出大效益

周磊、胡珊   发布日期: 2026年06月10日

6月7日,从博选公司经营管理部得到消息,该公司混合气采购成本单瓶下降62.96%,按月用量250瓶计算,仅此一项每月可节约成本2万余元。

(召开混合气价格分析会)

为切实推动成本管控与经营管理提质增效,该公司组织专人赴五举煤业开展成本管控对标学习。学习结束后,他们迅速将成果转化为行动,聚焦洗选配套设备加工基地焊接作业这一核心能耗环节,从采购议价与工艺管控两端同时发力,全方位深挖降本潜力,以精细化举措书写降本增效新篇章。

焊接是生产作业的关键工序,混合气作为刚需耗材,用量大、消耗频次高,一直是车间成本管控的重中之重。为破解耗材成本居高不下的“老大难”问题,该公司专门成立降本攻坚小组,主动打破被动采购模式,积极与物资供应部门对接,通过多轮比价议价,最终将每瓶混合气采购单价压降62.96%。

(人工焊接非标件产品)

在优化采购成本的基础上,该公司还瞄准焊接作业“隐形浪费”,针对性推出气体流量精细化管控举措,补齐工艺管控短板。

以往一线作业普遍存在凭经验调节流量、焊前提前通气、焊后延时关气、不同构件工况无统一参数标准等粗放操作,是混合气无效损耗的主要源头。为此,他们结合碳钢、合金钢等不同材质构件的焊接工艺要求,通过多轮现场施焊试验、参数比对,编制标准化焊接气体参数作业指导书,针对厚板、薄板、对接焊缝、角接焊缝等不同作业场景,精准标定适配的气体流量、供气压力参数,杜绝盲目调参造成的气体浪费。

(焊接机器人焊接防挂毛筛板)

与此同时,该公司全面推行“按需通气、随用随调、完工即关、延时闭环”的标准化作业规范,并组织全员开展焊接参数精细化操作专项培训,彻底扭转传统粗放作业习惯。通过标准化、规范化的管控手段,有效杜绝了过量供气、空载通气、收尾空放等无效浪费,混合气有效利用率显著提升。据统计,流量优化管控后,车间混合气单瓶作业利用率提升18%,每月可节约耗材损耗成本3000余元。叠加采购降价举措,月度综合降本超过2.4万元,真正实现了“采购降本+工艺控本”双向增效。

“以前总觉得耗材成本是固定支出,没想到细节里藏着大潜力。”该公司洗选配套设备加工基地主任胡兴伟深有感触地说,从采购议价到工艺控耗,每一处优化都是实打实的效益。