降本增效,动辄需要大资金、大投入?黄陶勒盖煤炭公司用实践给出了否定答案。他们的办法,是在技术细节里“抠”效益,改一个参数、换一种工艺、调一个设计,省下的就是真金白银。
在该公司一联络巷,综掘一区技术主管周晋杰盯上了掘进煤流的运输路线。“原来的路径绕来绕去,多部皮带接力转运,设备多、电耗高、维护量大,能不能让煤流“抄近道”?”周晋杰思索道。

图为该公司综掘一区巷道
找准症结,便能对症下药,经过反复论证,他们在此联络巷处施工了一个溜煤眼,将掘进煤流直接引至盘区主运大巷。就是这样一个并不起眼的“小工程”,一举减少了3部外部掘进皮带。
经粗略算了一笔账,三部皮带,每天至少需要6名皮带机司机和2名维修工,仅人工成本一年就能省下一大笔。加上每部皮带需配备电机、减速器及配套电控系统,电费、日常检修维护和备品备件消耗,三部皮带一年下来又是一笔不小的费用。而一个溜煤眼的施工成本远低于此,投用后基本无需额外维护。“省下的不仅是设备钱,更是长期的运行成本。”综掘一区党支部书记、区长张元峰说。
如果说溜煤眼是“外科手术”,那工艺参数的优化就是“微创治疗”。矿井生产中,煤层卸压是保障安全的关键环节。过去,外围巷道采用的是大直径卸压孔,各项参数指标均是“顶格配置”。防冲管理部技术员刘宝森下井反复试验、采集数据后发现,在特定地质条件下,调整为煤层爆破孔同样能够保障卸压效果。

图为该公司防冲管理部技术员刘宝森对照图纸进行数据分析
“安全第一,但不等于配置越高越好,关键是精准匹配。”刘宝森认真地说。经过严谨的科学论证和现场试验,该公司将外围巷道大直径卸压孔调整为煤层爆破孔。参数一调,效果不减,成本却大幅下降,每米成本降低400余元。一条巷道几千米,仅这一项就省下数万元。
卸压环节省出了大钱,支护环节同样有账可算。巷道支护是矿井成本的大头之一。原设计方案中的W型锚索钢带,规格和间距都有较大安全裕度。该公司地质测量部与生产技术部联合论证,在保障支护强度满足安全要求的前提下,对钢带参数进行了优化调整,每米支护成本再降22元。
“今天22元,明天405元,一条巷道几千米,多个工作面累积下来,就是一笔大账。”该公司生产技术部部长郭胜帅坦言,“技术优化的魅力就在于此,不是在安全和质量上做减法,而是在精准和匹配上做加法。”
不问风浪几许,但问扬帆几何。黄陶勒盖煤炭公司从“细处”降成本,向“实处”要效益,以质的有效提升和量的合理增长,持续激发降本增效新活力,让公司高质量发展的步子更稳、根基更牢。