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“六精六提”| 永明煤矿:全员齐动“算细账”

作者: 张利  刘万芳   发布日期: 2026年04月26日

4月19日,永明煤矿综掘工区维修车间内,由废料改造的自动锚索截割装置高效运转。该装置仅需1人监控,1分半钟就能加工一根锚索,每日节省人工成本1700元。

面对煤炭行业下行压力,该矿以“省下一分钱,就是多增一分利”为导向,推动全员从思想共识、资源盘活、技术革新三方面精准“算账”,为矿井发展“抠”出新生机。

思想破冰,算清“共识账”

“一吨煤成本降1块钱,全年就能创效50万!”在该矿综掘工区中班班前会上,女工协管员王晓溪用直白的数字给职工们算“效益账”。为让降本增效理念入脑入心,该矿组建“算账宣讲队”,深入工区一线开展“家常话”宣讲,既给职工算“个人账”,也给班组算“集体账”。

“原来降本不是抠门,是给自己涨工资!”综掘工区职工董金豹听完宣讲,当场算清了回收复用的“收益账”,主动牵头组建耗材回收小组,带动工友们把施工后的锚杆帽、锚网等材料逐一回收,让“要我降本”彻底转变为“我要算账”。

图为永明煤矿开展“实干创效”课题攻坚

管理人员更是“算账先锋”。该矿聚焦管理人员履职效能提升,开展“实干创效”专项活动,每人每月确立1项研究课题,形成“发现问题-立项攻关-成果转化”闭环机制。同时将材料费、电费、修理费等8类35项关键指标分解到每位管理人员岗位,要求“每项工作先算账,再动手”。

生产技术部部长丁亮亮带着团队扎根3306工作面,通过变革工艺、人员优化等措施,超前7天完成工作面安装并进行了联合试运转;机电副总师张元虎通过严格落实峰谷平用电政策、优化采掘生产与设备检修班次、严控功率因数、推行皮带顺煤流启停管控,节约电费5万余元……今年以来,该矿83项实干创效课题中,完成67项,创效60余万元,用精准算账为降本增效筑牢根基。

变废为宝,算活“资源账”

“这些废旧单体支柱,修修就能再用,买新的一颗要1100元,修复成本才330元。”在永明煤矿维修车间,经营管理部副部长孔凡君给工人算着“修复账”。该矿始终秉持“废旧物资不是包袱,是未被发掘的财富”理念,让每一件闲置资源都算出价值。

为摸清库存“家底”,孔凡君带领物管人员对集管仓库进行全面盘点,逐件核对物料状态,建立“库存价值清单”,对可复用材料实行“先复用、后采购”,在计划审批时直接退回新材料申请,从源头减少资金占用。

图为永明煤矿职工开展修旧利废活动

在井下,“算账回收”蔚然成风。该矿党员突击队带头,职工们对照“回收价值表”主动捡拾废旧物料,废旧单体支柱、锚网、电缆等都能兑换奖励。

“现在干活时眼睛都‘尖’了,看到能复用的材料就主动回收,既清理了巷道,又能赚奖励,上个月我光回收奖励就拿了500多块!”该矿综采工区职工颜培迎说。一季度,他们利用修旧利废,累计节约资金40余万元。此外,对消耗性材料严格“交旧领新”,对浪费行为加重考核,让“每一分资源都算到极致”成为全员共识。

全员创效,算精“革新账” 

今年以来,该矿鼓励全员立足岗位算成本,从小改小革中抠效益,让“人人会算账、个个能创效”成为热潮。

此前,该矿改买整捆钢绞线自主加工锚索,目的是降低采购成本,但在实际加工过程中,锚索线重量大、弹性强的特性,仅解捆环节就需3名工人专门操作,再加上度量、截割、转运等工序,全程需8名工人协同配合,不仅劳动强度大,且人工操作过程中存在诸多安全隐患。

图为永明煤矿调试自动锚索切割机

消息传开后,徐文建主动请缨“我来设计解捆支架,保证能省人”;机运工区副区长管正伟紧接着响应“控制电路交给我,尽量用废旧零件,省点材料钱”;综掘工区副区长张磊也加入进来,把报废的气动单轨吊驱动轮拆下来改造驱动装置。大家凑在一起,白天琢磨图纸,晚上调试装置,历经十多天终于研发出自动截割装置。如今,这款“草根发明”每1分半钟就能完成一根锚索加工,仅需1人监控,不仅解决了人工截割的难题,每天还能节省人工成本1700元。

受此鼓舞,各工区掀起了创效热潮。今年以来,该矿累计完成自主改善103项,浪费识别28项,小改小革创效超30万元。