4月15日,在正通煤业5404运输顺槽掘进迎头,机器轰鸣、秩序井然:掘锚一体机铁臂舒展、稳步向前,精准完成掘进与临时支护同步作业;人车、料车紧随支护单元灵活穿梭,外围搬运车高效转运重型支护材料……从掘进、支护到物料补给,整个作业流程环环相扣、无缝衔接,一幅高效掘进的生动图景跃然眼前。

图为正通煤业掘锚一体机作业现场
“现在辅助运输直接服务到迎头,我们不用再往返奔波搬运物料,节省了大量非生产时间,能更专注地投入到核心掘进和支护作业中,干劲儿十足!”该公司掘锚二区班长武伯鹏告诉笔者。
而这一幕,正是该公司聚焦“提质提效”目标,优化掘进体系、破解掘进瓶颈的生动实践。
今年以来,该公司锚定掘进效率跨越提升目标,成立掘进提效专班,围绕“机制创新、装备升级、管理优化”多点发力、综合施策,推动掘进工作从“稳步推进”向“高效突破”转变,全力打造框架高效掘进“样板间”。
“我们建立月度‘考核、奋斗、力争’三级单进指标体系,配套差异化结算机制,让‘多劳者多得、优劳者优酬’落到实处。”该公司生产技术副总工程师谢中辉介绍,工区完成基础“考核”指标可保障基础收益,达到“奋斗”“力争”指标则对应不同比例的薪酬上浮,激励力度层层递进,其中他们还专门为快掘工区增设“荣誉餐”奖励,从各个维度激发职工干事创业热情。

图为正通煤业为快掘工区设置“荣誉餐”奖励
差异化激励机制的落地,彻底打破了“干多干少一个样、干好干坏一个样”的固化格局,让“高效进尺、安全进尺”成为该公司班组和职工的自觉追求。
为确保指标落地见效,该公司同步建立“日分析、周通报、月考核”刚性管控闭环。每日早会,专班成员对照进尺报表、现场反馈,逐项分析前一日计划完成情况、查摆存在问题、明确整改措施;每周汇总通报掘进进展,表扬先进、督促后进;月末则严格依据指标完成情况考核结算——实时跟踪、即时纠偏的管控模式,让目标更清晰、压力更直接、动力更持久。
“现在大家心里都有一本‘明白账’,今天多干一米,不仅能为公司采掘接续做贡献,自己的收入也能实实在在增长,区队各班组里你追我赶、不甘落后的氛围越来越浓。”该公司掘锚二区区长常传辉深有感触。
与此同时,该公司持续优化现场管理,向“非生产时间”要效率。在井下掘进现场,“三车进顺槽”作业模式已广泛推行开来。
如今,人车、料车、支护单元搬运车都有了专属作业路线。人车承保障作业职工能够快速进出迎头、料车直达作业现场、专用支护单元搬运车承担起重型支护材料移设工作。三者高效联动,有效压缩了迎头人员非生产性辅助时间,将宝贵的人力、时间资源集中投向掘进核心作业,让效率提升看得见、摸得着。

图为正通煤业技术人员对照图纸研究支护方案
“技术层面,我们坚持‘安全优先、科学支护、精准施策’原则,推行‘一巷一策’分区支护方式,不仅降低了生产成本,更为掘锚一体化‘快掘’潜能释放提供了有利条件。”谢中辉介绍,他们摒弃过去“薄煤层、长锚索”的过度支护方式,转而依据各掘进巷道顶煤厚度、岩性特征,精准制定支护方案,优化支护参数,从设计源头杜绝材料浪费和人工冗余。
以“装备升级、智慧赋能”为牵引,今年年初,该公司再次积极协调督促第二台掘锚一体机的运输及安装工作,并于2月27日顺利投用5404回风顺槽,构建形成“双掘锚”快速作业线。

图为正通煤业第二台掘锚一体机试安装现场
两台掘锚一体机齐头并进、同向发力。今年一季度,该公司掘进效率稳步攀升,掘锚一体机平均月单进水平同比提升38%,其中第一台掘锚一体机更是创下月进436米的新纪录,最高日单进达18米,用实打实的数据彰显了掘进提效的显著成效。
“掘进效率的提升,为公司采掘接续赢得了主动,也为全年生产任务的圆满完成奠定了坚实基础。”该公司党委书记、董事崔恒表示,他们将聚焦装备升级、技术创新和管理提质,持续深化掘进体系改革,持续释放高效掘进潜能,为企业高质量发展注入强劲动力。