陇东大地上,寒风掠过天竣公司刘园子煤矿选煤厂技改施工现场,温度计显示零下8℃,煤质发运中心主任孙明福紧了紧衣领,弯腰凑近主厂房钢结构框架,用冻得发僵的手指仔细检查焊缝连接处的稳固性,“每一道焊缝都是技改工程的‘筋骨’,差之毫厘就可能埋下安全隐患,半点马虎都不能有。”他对身旁的施工技术员严肃叮嘱道。
2025年,刘园子煤矿选煤厂生产车间内,老旧的浅槽分选设备虽匀速运转,却难掩产能与质量的短板——仅25%的原煤入洗率、3700大卡的商品煤综合发热量,成为制约企业发展的“紧箍咒”。作为西北矿业重点项目,刘园子煤矿选煤厂技术改造工程肩负着突破发展瓶颈、引领区域煤炭产业升级的重任,而孙明福,正是这场技改攻坚的“领头人”。
深耕煤质发运一线多年,孙明福凭借扎实的业务能力、务实的工作作风和强烈的责任担当,曾先后获评山东能源集团劳动模范、先进个人,西北矿业劳动模范等荣誉称号,这一份份荣誉的背后,是他牵头推进选煤厂技改、攻坚克难的执着坚守,藏着舍小家为大家的默默付出。

图为西北矿业劳动模范孙明福查看设备运行情况
2025年,面对行业下行的双重压力,孙明福主动扛起技改攻坚重任,以创新为抓手,锚定创效目标启动全方位调研与多轮试验,组织专家反复论证优化,最终确立无压三产品重介旋流器分选工艺体系,打造全粒级洗选解决方案,针对性补齐末煤洗选短板。
为将方案落地见效,孙明福始终将“安全第一、生命至上”的理念刻在心底、落在实处,坚持“调研前置、精准适配”的原则推进项目建设。他先后深入5家行业先进选煤厂考察学习,结合项目实际反复打磨实施方案,明确多种选煤处理工艺,实现原煤洗选全覆盖。
“既要赶工期,更要保质量、提效益,我们要用创新模式啃下硬骨头,把工期优势转化为创效优势!”孙明福的话,成为全体建设者的攻坚口号。
技改工程破土动工后,近300名建设者、20台套大型机械同步进场,打响了工期与效益的双重攻坚战。为实现高效创效,孙明福创新采用“装配式钢结构+模块化设备基础”同步推进模式,大幅压缩施工周期,将传统10个月的工期缩短至6个月,工期效率提升40%。施工期间,他牵头推行24小时轮班作业机制,推动土建、安装、管网多工序交叉并行,单月最高完成进度45%,创下陇东地区同规模选煤厂建设最快纪录。同时,他组织党员干部牵头组建突击队,包保关键节点,在雨雪天搭棚抢焊、零下10℃保温浇筑,以党建引领凝聚攻坚合力。
施工关键阶段,弛张筛、合介泵电机等核心设备到货延迟的难题凸显,若不及时解决,将直接延误项目工期。孙明福第一时间牵头建立“设备到货预警+施工进度动态调整”协同机制,每天不间断对接供应商、物流方,实时跟踪设备生产、运输全流程。那段时间,他干脆把“家”搬到了施工现场,日均步数超2万步,白天奔波在作业面排查隐患、协调进度,晚上梳理工作、规划次日任务,常常熬到深夜,他连续在岗位上坚守40多天,默默地把对家人深深的思念转化为源源不断的攻坚动力。
针对施工过程中的安全管控漏洞,孙明福创新推行“安全责任清单+节点管控台账”管理模式,累计开展现场巡查200余次,整改各类隐患30余处,筑牢技改安全防线。同时,他面对高边坡支护技术瓶颈,组织设计团队3次优化方案,采用“锚索+格构梁”复合支护体系,既保障安全,又节约投资约380万元。经过数月日夜攻坚,选煤厂技改项目顺利通过联合试运转。
项目投用后,“浅槽+重介”联合工艺将全面落地,原煤入洗率将远超原25%的水平,商品煤综合发热量大幅攀升,高品位产品占比显著提高,煤泥经超高压压滤处理实现资源化回收。
岁月不居,时节如流。2026年,他将继续带领团队深耕技改一线,秉持“安全第一、提质增效”的理念,持续优化技改成果,推动公司煤炭洗选、发运业务高质量发展,为西北矿业高质量发展贡献更大力量。