在黄陶勒盖煤炭公司世林化工分公司甲醇车间,有个存在多年的“老大难”问题:甲醇合成汽包产出的优质中压蒸汽,压力高达2.4兆帕,在送往低压管网前,必须经过减压阀进行降压。
这个过程,就像把高压自来水硬生生从狭小的龙头放掉,伴随着持续的“呲呲”声,巨大的能量被白白浪费。“这流失的可都是‘真金白银’啊。”甲醇车间主任肖小平一度感慨。由于一直缺乏成熟可靠的技术方案,这个难题成了从公司领导到一线员工共同的一块“心病”。

图为黄陶勒盖煤炭公司世林化工分公司副产蒸汽梯级利用项目
转机出现在2024年初,在经过多方论证之后,“副产蒸汽梯级利用项目”被正式立项。然而,项目从规划走向现实的过程,远比计划书中构想的更为复杂。他们遇到第一个难题,便是技术路线的选择:究竟采用何种设备?
为此,他们立即组织技术团队奔赴多地,考察同类装置,咨询行业专家,这场调研前前后后经历了3个多月,比对结论也逐渐清晰。汽轮机效率虽高,但像一位“娇贵的少爷”,对蒸汽品质和稳定性要求极高,维护也复杂;涡轮机技术先进,但核心依赖进口,价格昂贵,售后服务周期长。
反复权衡之下,他们最终将目光投向了国产螺杆膨胀机。它犹如一位“皮实耐用的能手”,既不“挑食”,也不怕波动和水击,安全可靠、维护方便,非常适合化工生产的实际工况。“不选最贵的,只选最对的!”经过几轮论证之后,技术团队一锤定音:“就定螺杆膨胀机,发电自用,流程最短,见效最快!”

图为黄陶勒盖煤炭公司世林化工分公司技术人员检查机组运行状况
就在2025年4月,该公司世林化工分公司取得西北矿业《关于世林化工副产蒸汽梯级利用技改项目的批复》。利用系统大修的机会,他们率先完成了所有土建与设备基础的施工,为后续安装打下了坚实的基础。当主装置恢复生产时,项目现场留下的,是一个个平整坚固、准备就绪的“阵地”。
大修结束,正是安装攻坚的“黄金期”!整个化工厂最热闹的地方变成了项目现场,吊车轰鸣,主机、发电机等庞然大物精准就位;焊花闪烁,管道纵横延伸;电缆敷设、仪表接线……各项工作环环相扣,紧张有序。
最难忘的当数调试时刻,所有人的心都悬着。10月28日,当阀门缓缓开启,蒸汽涌入崭新的机组,蒸汽梯级利用项目正式投入使用。一阵平稳有力的轰鸣声响起,控制屏幕上的发电功率数值开始跃动、攀升——500千瓦、800千瓦、1000千瓦……最终稳稳定格在每小时1300千瓦左右。

图为黄陶勒盖煤炭公司世林化工分公司巡检人员调整润滑油压力
“成功了!”现场瞬间爆发出热烈的欢呼,数月来的汗水与压力,在那一刻化为了成功的喜悦。“这个项目,干得漂亮!从决策到落地,每一步都走得稳、走得实,这就是我们向技术创新要效益的典范!”该公司世林化工分公司经理史新国高兴地说。
如今,那台被大家亲切称为“节能劳模”的机组已平稳运行了两个月。它每小时可稳定发电约1300度,按年运行8000小时计算,年发电量可达1040万度,每年直接创造经济效益超过450万元,项目的总投资预计不到两年即可全部收回!
这台稳定轰鸣的机组,如同一座无声的丰碑,铭刻着技术团队严谨求实的调研足迹,凝结着施工人员攻坚克难的辛勤汗水。它不仅仅是一台发电设备,更是世林化工践行精益管理、推动绿色低碳发展的生动实践和坚定宣言。