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正通煤业:向毫米要效益 振幅微调激活全局​

作者: 陈达江  白自立   发布日期: 2025年11月11日   来源: 正通煤业

11月9日,在正通煤业选煤厂主洗车间内,脱泥筛设备规律振动,机电管理部(洗煤中心)技术人员白自立正在对《调整末煤系统入洗量》项目实施后的运行数据进行记录。据他介绍,该项目实施后,系统小时带煤量成功由平均1000吨提升至1100吨,不仅缓解了设备运行压力,更能每年节约电费约220万元,现在已经连续稳定运行一周了。

图为正通煤业洗选车间振动筛

据了解,过去末煤脱泥筛跳水严重,脱泥筛效率低下,系统带煤量长期受限,需延长运行时间才能完成煤炭运输任务,导致电耗增加、设备磨损严重。

为解决这一“卡脖子”难题,该公司运用精益管理方法,通过鱼骨图从人、机、料、法、环、测六个方面全面分析,锚定原煤分级筛筛缝过大导致末煤入洗量偏高、脱泥筛出料端筛缝偏小影响脱泥效率,以及筛机振幅不足削弱脱泥能力三大关键要因。该公司副总经理孟德龙将此形象比喻为,让一个只能挑100斤担子的人硬扛150斤,长此以往必然出问题。

图为正通煤业相关技术人员运用鱼骨图分析原因

针对这一问题,他们制定了系统化解决方案,将原煤分级筛和预湿筛的筛板筛缝从13毫米缩减为10毫米,脱泥筛出料端筛板筛缝从1毫米优化为2毫米,同时为脱泥筛激振器增加配重块,将振幅提高至9.2毫米,有效减少了不必要的末煤入洗量并提升了脱泥效率。改造后,系统运行稳定性显著增强,脱泥效果大幅改善,日均入洗1.5万吨原煤的作业时间缩短约1.37小时,为设备检修留出了更多空间。

与此同时,生产系统的高效稳定运行,使员工劳动强度明显降低,工作环境也得到改善。“以前因为跳水,现场要频繁清理,现在环境干净多了,设备操作也更得心应手。”负责现场设备的工作人员侯斌斌说。

图为正通煤业洗选车间高效磁选机

为进一步优化系统,该公司还新增一台高效磁选机,与原有设备形成“双机协同处理”模式,使单台设备处理量由超负荷状态降至每小时80吨,末煤二段磁选机尾矿带介由每升0.09克降至每升0.036克,介质回收效率显著提升。

此外,他们还完善了《脱泥筛系统标准化操作手册》,细化巡检内容和标准,明确每班需对脱泥筛振幅进行两次检测并记录趋势,筛板磨损超限必须立即更换,杜绝设备“带病运行”。

此次对末煤洗选系统的精准“手术”,不仅成功疏通了生产的“堵点”,实现了效率与效益的双提升,更彰显了该公司通过精益管理驱动技术创新的强大潜力。