“优化轻型TBM转场工艺,强化现场组织和技术保障,仅用45天就完成了第二次转场,创TBM投用以来最短转场纪录……”近日,在正通煤业上半年工作会上,该公司党委书记、董事长王海宾在总结半年工作的同时,重点表扬了TBM转场工作。
今年以来,正通煤业紧紧围绕“蓄势突破”主题,深化“转折、突破、提升”战略方向和工作举措,聚力打造“TBM高效掘进”目标定位,超前谋划设备转场工作思路,合理穿插各项工序衔接,严控材料使用,奋力拼出TBM掘进“加速度”。
超前谋划 定方向
TBM转场工作专班现场讨论“如何快速拆解钻机”。
7月28日,在正通煤业三盘区底部泄水巷现场,该公司TBM转场工作专班成员王海连组织3名技术人员围绕“如何快速拆解钻机”进行交流讨论,方便日后安装作参考。
为做好TBM转场准备工作,正通煤业专门成立工作专班,定期组织召开专题会议,倒排工期,挂图作战,详细分解设备运输、拆解、安装工序细节,加快设备转场进度。建立工作联系群,要求每班将工作任务发至群里,便于动态监督工作进度,实现班与班间工作无缝对接,为设备转场奠定基础。
“我们先后开展了3次专业沟通会,认真听取现场职工、跟班队长及安装队伍的意见建议,详细制定施工工期、顺序,并列出任务清单,细化分解各项任务,确保按期完成设备转场”该公司副总工程师谢中辉介绍。
工序衔接 无缝隙
(图为,该公司维修工正对照标号记录,仔细梳理设备安装步骤)
“红一为拖车前段左托架,红二为拖车后段右托架……”在TBM安装现场,维修工郝云飞和曹成正对照标号记录,仔细梳理设备安装步骤。
设备转场,运输是关键。转场期间,该公司重点从设备运输入手,首先合理打造能够使铲板车进出、人员操作的拆解硐室,然后不断缩减部件拆卸程序,大部件能不拆就不拆,最后将大部件利用铲板车运输,其他部件利用单轨吊、绞车搭配运输至目的地,有效缩短设备转场时间。同时,他们全程派驻维修工进行跟进写实,向安装队伍现场学习知识,将现场所学管线连接等知识进行手工绘图,把拆解部件标号进行目视化管理,便于快速安装与撤出,确保设备快速转场。
“这期间,我们克服了一系列困难,整套工序穿插非常衔接,仅用45天就完成第二次转场,比首次转场时间提速50%,创TBM投用以来最短转场纪录,为今后工作积累了丰富经验。”该公司副总经理毕青泉介绍。
成本管控 出实招
该公司TBM一队维修工正修复废旧物料。
在废旧物资堆,TBM一队维修工吕士行正在翻找废旧材料,只见他挑选了部分有用的抗滑来到仓库进行打磨、除锈,一会儿工夫,5个崭新的抗滑呈现在他眼前,看着自己的“新作品”吕士行高兴不已。
为降低转场期间材料消耗,正通煤业专门成立材料考核小组,对拆卸期间报废、领新的物料进行盘点,通过制定投入新材料使用清单和拆卸损坏物料清单,详细分析材料投入、损坏原因情况,尤其是大型部件,坚持“能自修不领新”,有效杜绝材料浪费。
除此之外,他们仔细对照TBM设备零部件,到废旧物资堆进行“淘宝”,重新加工制作,大力压缩材料费用支出。据统计,转场期间,该公司共节约材料费150余万元。
“下一步,我们将借掘锚一体机和第四台TBM进场契机,充分抓好安装调试和人机磨合,不断总结提升,熟练掌握安装知识要点,有效解决设备在安装过程中遇到问题,为高效掘进施工奠定基础,把这张‘金名片’的声誉、美誉响彻行业领域。”王海宾说。