一根管路的“小技改”,却书写出月省18万元的“大文章”。黄陶勒盖煤炭公司世林化工分公司玩水玩出“大名堂”!
走进该分公司水务车间,只见原本承担净化任务的一期斜板澄清池和无阀过滤器已安静停运,新铺设的反渗透浓水管路正将含有杂质的“浓水”直送深度处理单元。这项技改源于一个长期痛点:原水脱盐产生的反渗透浓水虽然水质稳定、污染物含量低,却被迫与杂排水混排,重复走完整套预处理流程,“好水跟着脏水跑”,既浪费资源又增加环保风险。

(水务车间中控室)
“我们一直觉得这条路子不对,但得拿数据说话。”水务车间技术员蔡国飞介绍。该公司成立技术攻关小组,连续两周加密采样,结果显示浓水浊度、电导率等指标均优于超滤进水标准,完全具备跳过前端预处理、直接利用的条件。
为此,他们确立“分质输送、精准处理”的改造思路,将反渗透浓水直接接入二期V型滤池产水池,由深度处理单元统一处置,同步停运三台预处理设备。改造抢抓生产低负荷窗口期实施,仅用三天就完成管路切换并顺利投用。

(进行工艺调整)
“以前一天加好几袋药剂,现在停了三台大设备,电耗和药剂消耗明显下降,混排造成的‘好水’二次污染问题也得到了根治。”水务车间运行班长王飞龙翻开数据记录本说。测算显示,改造后每天可节约液碱约3.8吨、硫酸约1.2吨,月降本达18万元。

(原水脱盐工段)
玩水玩出“大名堂”,靠的不只是一根管路。该分公司多措并举,构建“分类回收、梯次利用、循环复用”的用水模式,系统推进节水节药工作,通过多次试验确定最佳混凝剂投加量、pH值和搅拌速度,让混凝反应更充分,既降低药剂损耗,又减少反冲洗水量消耗。
同时,他们还推广应用超滤、反渗透等高效节水工艺,优化收水器材质与结构,从源头削减一次水用量。今年以来,共节约用水1.7万余立方米,节约药剂700余吨。