6月7日,走进双欣矿业井下工作面,采煤机滚筒高速旋转,原煤经由全流程控水降湿工艺顺畅流入皮带;选煤厂内,6mm脱粉筛与矸石筛下水剥离装置协同运转,精煤灰分数据实时跳动在监控大屏上;煤炭发运现场,销售人员依据“元级尾数”灵活调价,一辆辆重卡满载优质“双欣煤”驶出矿区……
今年以来,面对复杂的煤炭市场形势,该公司锚定“稳产、提质、增效”主线,在设计优化、掘进提效、洗选销售三个维度协同发力,打出煤质管控全流程创效“组合拳”,为企业高质量发展注入了强劲动能。

(智能化综采工作面)
生产接续是矿井稳产高效的“压舱石”,设计优化则是最大的降本。该公司超前谋划工作面安撤方案,严格落实关键环节盯靠机制,顺利完成24104工作面末采、贯通及24103工作面初采任务,实现生产接续“无缝衔接”。
针对双面配采实际,他们创新建立“两面配采”动态管理机制,每两日更新一次工作面实测剖面图,动态调整回采参数,为现场生产提供精准数据支撑。
在该公司24103工作面,技术团队首次采用夹矸托放结合回采方式,同步应用全流程控水降湿、浅槽窄粒级精准分选等工艺,从源头降低矸石产出。一系列硬招见效斐然,截至目前,通过工艺优化的矸石产出同比可减少12万余吨,累计节约处置费用400余万元,煤质同比提升230大卡。
“我们通过构建‘夹矸托放+全流程控水降湿’的煤质源头管控体系,从采掘设计到现场操作层层把关,将煤质管控关口前移至生产一线。”该公司副总经理董建军说。

(洗煤厂航拍)
在采场布局上,该公司始终践行“设计优化是最大的降本”理念,对工作面外围巷道进行系统性优化,累计减少巷道施工量670米,有效缩短出面周期。同时,他们采取主撤道优化方案,有效增加工作面回采长度,减少外围巷道施工130余米,创效达1800余万元。从采掘源头到设计图纸,每一处优化都在为产能释放积蓄后劲。
煤质洗选与煤炭销售是效益变现的“最后一公里”。针对中厚煤层配采带来的煤质波动,该公司从洗选工艺突破,在降灰、降水、增回收三个关键环节同步发力。
他们采用6mm脱粉工艺与矸石筛下水剥离技术,有效稳定精煤及掺配煤泥发热量,今年以来,累计创效170万元。在工艺流程上,该公司新增螺旋中煤通道,打破了原有螺旋中煤直接进入矸石的工艺局限,实现资源“吃干榨净”。二季度以来,累计回收煤泥1.56万吨,创效100余万元。

(煤炭发运现场)
与此同时,该公司销售团队创新采用“元级尾数调价”模式,替代传统“5元10元阶梯调价”,更加灵活精准地响应市场变化。今年以来已灵活调价35次,成为区域内同煤质煤炭的价格锚点,牢牢掌握了定价主动权。
“我们将持续深耕生产接续、掘进提效、洗选销售各环节,以全流程协同挖潜应对市场挑战,让每一吨煤都创出好效益,为企业高质量发展积蓄更强动能。”该公司党委书记、董事长栾兆彪表示。