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变革生产·增产提效|邵寨煤业:薄煤层里的“稳产密码”

陈超   发布日期: 2026年05月27日

5月24日凌晨,邵寨煤业传来捷报,平均采高仅2米左右的薄煤层综采工作面,单班推采进尺突破5.6米,创该工作面投产以来的最高纪录。

据了解,该公司薄煤层综采工作面最大采高仅2.4米,液压支架支撑高度1.5—3.0米,顶板管控难度极大。再加上面上液压支架控制器故障多发、自动跟机移架丢架频繁等系列问题,投产初期一度推进缓慢,严重制约产能释放。

(技术管理团队对照工作面图纸研讨优化推采方案)

对此,该公司组织技术人员多次深入现场调研,从采煤、机电、通防、安全等专业角度逐项剖析,先后制定出17条针对性措施。

同时,他们成立专项工作小组,对地质构造、设备性能、生产流程进行全链条梳理,针对排查出的30余项问题,一问题一方案,逐项明确责任人和整改时限,形成了覆盖全流程的推采工作方案,为薄煤层综采工作面高效开采打牢了基础。

产量问题解决了,接踵而至的煤质问题又成为制约效益提升的关键。据该公司副总经理马军杰介绍,受限于煤层薄,稍不注意煤质就会打折扣,进而影响到企业效益。“只有煤质过硬,才能将资源优势真正转化为经济效益。”

(智能巡检助力严防煤流杂物混入)

针对这一问题,该公司建立“一班一小结、一日一调整”动态煤质优化机制,每日安排专人现场探煤厚,绘制煤层剖面图,根据煤层变化实时调整采煤机采高参数,将薄煤层采高精准控制在2—2.05米之间,割顶割底误差严格控制在5厘米以内,从源头最大限度减少矸石掺入,减少顶底板割岩量。

同时,该公司还建立煤机司机、溜头、转载机、皮带头“四级巡视监控制度”,严防杂物进入煤流系统,实现原煤生产全过程质量管控。

在此基础上,他们严格落实设备包机到人制度,加强预防性检修,持续解决控制器故障和自动跟机丢架等顽疾。通过严抓采高控制和设备管理,设备故障率同比下降15%,煤炭回收率提升至95%以上。

为彻底解决薄煤层综采工作面常态生产过程中的难点堵点,该公司建立“生产+检修+技术”联合攻关机制,聚焦生产一线实时反馈问题,组织专业技术人员联合检修力量分析原因、制定方案,再到现场验证效果,形成了“问题反馈—分析研判—措施制定—现场验证—效果评估”的闭环管理流程,确保各类问题得到快速有效解决。

(技术人员联合开展设备攻关研讨)

据了解,为破解煤机行走部易被矸石砸坏难题,他们自主设计加工了500×600毫米规格的轨道清扫和设备防护装置,有效保护了电磁阀和电缆不受大块矸石冲击;为解决薄煤层开采降尘效果不佳难题,他们在煤机机身新增两组喷雾装置,井下粉尘浓度显著降低。一系列小改小革的落地见效,使得薄煤层综采工作面设备故障率进一步下降,煤炭运输效率提升10%。

(荣誉餐现场)

齐心协力才能攻坚克难。5月初,该公司薄煤层综采工作面遇到地质变化带,出现上窜下滑控制难题。为此,该公司党委迅速动员,组织党员突击队连续三天跟班作业,通过每日测量超前数据、每班精准调面控制、动态调整支架状态等措施,最终安全快速通过该区域。

此外,他们注重发挥党支部服务职工、凝聚人心的作用,组织党员干部定期与职工谈心谈话,帮助解决实际困难。对完成产量任务的班组,专门组织荣誉餐,以简朴而热烈的方式表彰先进,进一步激发全员的干劲和斗志为稳产高效提供了坚强的组织保障。

据了解,自薄煤层综采工作面投产以来,日均推进稳定在10.5米,交出了一份薄煤层稳产的漂亮答卷,成为了该公司高效释放产能的有力支撑。