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变革生产·增产提效|黄陶勒盖煤炭公司:可靠作业法,还真是挺可靠!

作者: 李战鹏  李战鹏   发布日期: 2026年05月22日

5月20日,走进黄陶勒盖煤炭公司世林化工分公司生产厂区,机器轰鸣声平稳有节奏。甲醇车间现场巡检工乔金祥和马官宝身着工装,手持KOC标准化操作体系操作卡,在设备间穿梭,来到P15204泵处。

“即将开展P15204泵的启停切换作业,先核验KOC 操作卡,确认设备状态、联锁投用、安全隔离措施,核对无误再开工。”监护员乔金祥神情专注,语气沉稳。

操作员马官宝手持操作卡,逐项对照现场设备与仪表参数,高声应答:“收到监护员,KOC 操作卡版本有效,P15204泵设备位号准确,当前工况符合启停条件,联锁保护正常投用,现场安全措施全部落实到位,可启动切换作业。”

(职工根据KOC标准化操作体系操作设别阀门)

据了解,他们推行的KOC标准化操作体系,也被干部职工称为“可靠作业法”,主要做法是用一张张标准化操作卡,把“经验操作”变成“标准动作”。

该公司世林化工分公司每年常态化开展各类专项作业超3100项,其中涉及高压设备、多岗位协同、受限空间关联的关键作业占比接近40%。副经理臧立彬坦言,过去很长一段时间里,他们沿用传统经验型管理模式,作业标准并不统一,不同车间、不同班组、不同员工,对同一操作的理解和做法各不相同,出现“一班组一流程、一人一套习惯”的局面。

为从根本上提升作业规范化水平,该公司世林化工分公司系统谋划,于2025年末启动 KOC 标准化操作体系建设。他们成立由调度室牵头,多部门协同,各车间技术骨干、班组长、一线操作员共同参与的专项工作组,全面梳理生产现场所有作业,从顶层设计入手,重构标准体系,推动现场作业管理全方位升级。

标准是基础,规范是前提。工作组历时3个月,深入生产一线,跟踪每一项高频作业、关键作业,收集实操经验,梳理痛点难点,总结最佳做法,出台《KOC标准化操作卡片编写导则》,明确编制模板、核心要素、术语规范、格式要求、审批流程、更新机制,实现“六统一”。

在此基础上,他们对全厂作业进行全面分类整合,划分为工艺、设备、电气、仪表等10类,涵盖设备启停、清洗再生、药剂配制、倒闸操作等全场景,编制完成64大项、128小项KOC标准化操作卡,实现核心作业100%全覆盖。每一张操作卡都包含操作任务、人员职责、操作顺序、具体步骤、确认结果五大核心要素,杜绝“大概、适量、尽量”等模糊词汇,关键步骤、风险节点、确认要求一目了然,让每一名合格员工都能看得懂、会操作。

(世林化工分公司中央控制室)

“以前倒泵全凭老师傅经验,阀门先开哪个,参数怎么调,全靠嘴说,新人学起来慢,心里也没底,问题往往就藏在这些细节里。”乔金祥一边整理手中的KOC操作卡,一边深有感触地说,“现在不一样了,卡片就在手里,标准就在眼前,每一步都写得清清楚楚,如何操作,怎么确认,全都一目了然,照着做就行,心里踏实多了。”

为确保标准执行不走样,他们还建立班组每日自查、车间常态化巡查、公司不定期督查“三级巡查+专项督查”全方位监督机制,严格落实“无票不作业、无卡不操作”刚性规定,从源头杜绝无标操作。二季度,开展检查210余次,职工带卡操作率100%。

据统计,“可靠作业法”实施以来,现场不规范操作行为同比下降92%,关键作业误操作率降低86%,人为失误引发的工艺波动、设备异常清零,非计划停车次数实现归零;作业平均耗时缩短18%,装置平稳率提升至99.8%,设备完好率达到99.5%,产品优等品率100%,管理成本持续优化,新员工独立上岗周期从3个月缩短至1个月,人力培训成本降低40%,安全、质量、效率实现多赢。