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变革生产·提质增效|永明煤矿:厘米之微见证效益之变

作者: 张利   发布日期: 2026年03月17日

春日的陕北,暖意渐浓。走进永明煤矿综采工作面,采煤机正以1.25米的精准采高平稳推进,传输带上的原煤乌黑发亮以往夹杂其中的青灰色矸石如今已寥寥无几

这一显著变化源于该矿采煤高度1.35米优化至1.25米的“厘米之变”自优化生产工艺以来,他们已累计减少矸石产出6000余吨,创效25万元。

图为永明煤矿薄煤层智能化综采工作面

矸石治理一直是制约我们效益提升的突出难题”,该矿党委副书记、副总经理吴玉杰介绍每吨矸石从采出到最后排出,整个过程要消耗机械运输电能、洗选耗材外运等费用约41无任何经济效益却徒增成本,加之外运处置难度大,成为制约效益提升的“堵点”。

当前煤炭市场竞争日趋激烈,市场压力持续传导,该矿原来的采煤工艺,已难以匹配当下“提质降本”的发展需求按照西北矿业年度工作会议“深化生产变革、聚力降本增效”的部署要求,该矿将“降采高”作为应对市场挑战、落实公司部署的一项变革举措

据了解,该矿作为薄煤层开采矿井,采掘空间狭小,过高带出矸石就多,煤质受影响,增加洗选成本过低,容易压住支架会出现安全隐患。该矿既要保障安全生产,又要通过降低采高从源头控矸,需在“保产”与“提质”之间找到精准平衡点,技术难度远超中厚煤层矿井。而如今,随着矿井智能化升级与设备迭代更新,降采高的“硬条件”已全面具备

图为永明煤矿智能化综采工作面集控中心

精准施策,方能破局。该矿组建技术攻坚小组,深入井下各采掘工作面,结合煤层赋存规律,经过多次跟班写实,最终敲定“一煤一策”降采高方案,通过改造采煤机、更换适配滚筒、优化移架方式等针对性措施,破解了“降采高”与“保安全”的矛盾。同时,该矿综采工区从现有人员中择优挑选业务骨干,组建两支专业生产班组,搭配经验丰富的维修工组建专项维修队伍,形成“生产+保障”的闭环团队,遇到问题现场会商、合力破解。

通过不懈努力,最终该矿3号煤采高从1.35米精准下调至1.25米,5号煤从1.55米优化至1.4米。“别看只是十几厘米的调整,最直观的变化就是煤质,现在精煤灰分指标较以前相比好太多了,这正是我们精准控矸想要达到的核心效果。”吴玉杰说。

不仅如此,为确保降采高举措刚性执行,该矿修订完善煤质专项考核办法,将工作面采高指标细化分解,按照不同煤层赋存条件、设备型号实行分时分段精准考核,把煤质成效与班组、个人绩效直接挂钩,倒逼全员树立“煤质就是效益”的理念,充分激发了全员的积极性。“现在采高误差不会超过2厘米,大家都憋着一股劲抢抓精准开采,干劲十足!”综采工区区长李培华说。

在优化采高这一核心降本举措的基础上,该矿合理利用采掘分时生产的时间段,设置分矸装置对掘进矸石采取分运措施,从源头避免了矸石混入煤仓,大大提升了入洗原煤的品质。截至目前,累计分运矸石5000余吨,直接创效7万元。