8月22日,笔者从黄陶勒盖煤炭公司巴彦高勒煤矿机运队获悉,该队通过自主技术创新和工艺优化,实现煤流系统集中自动注油,每部皮带运输机每月节省105千克润滑油,每年可创效21.66万元。
该矿机运队对井下皮带运输机电机、机头、机尾滚筒轴承安装注油机、温度、振动传感器,用PLC编制程序,按照程序对设备逐个轴承注油,注油达到设定参数后,程序自动控制注油机球阀关闭,同时开启下一个轴承注油程序,依次完成各滚筒注油,实现时时检测,并且设置了定时提示,发现异常可自动报警。“我们对皮带运输机注油改造优化后减少了人工投入,提高了设备安全使用周期,也减少了了因人工注油造成的浪费。”该区队队长毛义学说。
今年以来,黄陶勒盖煤炭公司巴彦高勒煤矿围绕成本管控目标,实行指标倒推倒算等具体措施,将细化指标逐项分解,层层落实责任,进一步深挖全员创效潜力。“只有持续有效地降低成本,在现今的市场价格下,我们才能实现盈利,才能保住我们的工资。”该矿矿长张浩说。为完成这一目标,该矿以“两化融合”为抓手,从严、从细、从实抓好市场化、精益化“六精六提”“两增三降四提升”等工作,在狠抓挖潜降本、措施降本的基础上,要求各生产区队结合现场实际,围绕降本、提质、提效等方面大力开展技术创新、群众性创新和提案改善活动,用科技降本力争矿井逆势中报盈不亏、减亏增赢。
“科技降本涉及的范围很广。提高煤质、提高效率、节约成本、保证安全,这些都是科技降本。科技降本不在项目的大小,而是在于对矿井的贡献。”该矿党委书记、董事长、总经理苏守玉说。该矿地质测量部通过33109回风顺槽实测地质剖面图及回风顺槽巷道特征点标高综合分析,认证731盘区泵房与33109回风顺槽高差较小。同时,结合33109工作面富水性及矿用排水管路阻力,计算得出22千瓦型排水泵可从回风顺槽直排至731泵房水仓,可省去33108面后排水点导水中转工序,每年节省设备投入、电费、人工费230万元。
为进一步激发职工全员参与科技降本的积极性,该矿加大对科技降本的奖励额度。他们对基层单位职工提出的各项创新成果进行收购,按照技术创新成果、群众性创新成果、提案改善成果,分别给予2万-4万元、1000-3000元、100-300元的标准进行收购。综采二队通过研究自制了风水分流蓄能器,安装在23110回风顺槽,可将风流中的水分去除,同时能有效地加大风压风量,使得单轨吊移速增加50%以上,风钻动力充足,钻屑孔作业人员打钻效率提高20%以上,每年创造经济效益400万元。机修厂维修工刘建勇自制了三角带快速安装器,充分节省了三角带安装时间,提高了工作效率,每月可创效8000多元。目前这些科技降本的措施正在全矿进行推广。
下一步,该矿还将对各单位申报的技术创新成果进行评选,从中选出十大创新成果、十大创新能手,年底分别给予其奖励和表彰。